VOCs是造成大氣中PM2.5及臭氧升高的主要污染物質(zhì),因而成為大氣污染防治攻堅戰(zhàn)的主要處理對象。煉化企業(yè)的水處理池、工藝裝置、罐區(qū)、污水處理單元等均是VOCs的主要排放源,排放點廣泛,排放量大,對處理技術(shù)的需求緊迫。在目前眾多的處理技術(shù)中,催化氧化法處理效率高并且無二次污染,已成為主流技術(shù),其核心是催化劑。
蘭州化工研究中心的項目團(tuán)隊在低溫催化氧化法VOCs處理裝置建設(shè)時排除疫情帶來的種種困難,歷經(jīng)3個月的認(rèn)真籌備,在蘭州石化公司橡膠廠丁苯車間完成了處理量為16m3/h VOCs催化氧化處理裝置的安裝調(diào)試,并實現(xiàn)一次開車成功。
為了確保裝置建成后現(xiàn)場試驗的順利完成,針對丁苯尾氣膠粒、灰分、油分含量大,濃度波動、組成變化大的現(xiàn)場條件,項目組制定了詳細(xì)的試驗方案,對空速、反應(yīng)溫度、濃度等方面進(jìn)行了條件試驗,優(yōu)化了催化劑的配方與制備工藝,完成了現(xiàn)場試驗所需工業(yè)級催化劑的試生產(chǎn)。
蘭州化工研究中心的項目團(tuán)隊在空速15000h-1,溫度300℃以下的條件下,完成了1000h現(xiàn)場長周期試驗,VOCs去除率穩(wěn)定達(dá)到97%以上,并與現(xiàn)行進(jìn)口催化劑運行效果做橫向?qū)Ρ?,處理效果?yōu)于現(xiàn)行的進(jìn)口催化劑。經(jīng)蘭州石化公司標(biāo)定,丁苯尾氣經(jīng)處理后非甲烷總烴排放濃度低于1mg/m3,去除率大于99%。
經(jīng)調(diào)研,僅蘭州石化公司已建、在建的VOCs處理裝置有10套,催化劑需求量約20~30m3,而中國石油尚無自主研發(fā)的VOCs處理催化劑,外購的進(jìn)口催化劑價格約150萬元/m3??梢灶A(yù)見,自主VOCs催化劑的使用將打破進(jìn)口催化劑在中國石油的壟斷地位,實現(xiàn)石油化工研究院“技術(shù)攻關(guān)創(chuàng)效、成果推廣創(chuàng)效、成本壓降創(chuàng)效”三大行動目標(biāo),為打贏降本增效和藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)作出了石油人的新貢獻(xiàn)。