鑒定委員會專家認為,該技術首次提出了CFB鍋爐煙氣NOx超低排放系統(tǒng)綜合技術解決方案,創(chuàng)新性和針對性強,思路新穎,達到國際先進水平,應用后CFB鍋爐運行穩(wěn)定可靠,超低排放指標穩(wěn)定,具有顯著的經(jīng)濟效益和社會效益,對行業(yè)有很好的推廣價值。
中煤陜西公司化工分公司總工程師孫宗禮介紹,他們調整單一的鍋爐煙氣排放末端治理和改進思路,提出了CFB鍋爐煙氣NOx超低排放綜合技術系統(tǒng)解決方案,開發(fā)了流場調控綜合技術并成功應用,投資少、工程量小、效果好。改造后,鍋爐煙氣NOx排放控制在50毫克/標準立方米以下,達到了理想目標值,SNCR脫硝效率從原來的40%提高到86%,實現(xiàn)了超低排放,且尿素消耗量有所降低,對鍋爐整體效率未造成影響,鍋爐運行工況良好。
中煤陜西公司共有4臺480噸/小時高溫高壓CFB鍋爐,采用爐內噴鈣加爐外半干法脫硫兩級脫硫方式,脫硝方式是SNCR+SCR聯(lián)合脫硝系統(tǒng)。為實現(xiàn)超低排放目標,該公司自主研發(fā)新的鍋爐低氮燃燒改造方案,對空氣流場、燃料流場、返料灰流場、尿素流場等進行綜合調控。通過改變給煤口結構,自主設計了一種新型給煤裝置。由于改變燃料流場,使煤粉拋灑得更遠更均勻,進一步增加床面著火溫度的均勻性,降低了NOx生成量。通過工藝優(yōu)化增加了二次風流場調控導流板,使二次風呈水平方向進入爐膛,改變了爐膛內顆粒的軸向分布,實現(xiàn)較強的混合效果,進一步減少了NOx生成量。