近日,隨著廣州石化煉油空壓站4號空壓機停機進行預(yù)防性檢修,在4號空壓機三級安裝的國產(chǎn)高速轉(zhuǎn)子已安全運行21個月。其間,該轉(zhuǎn)子在滿負荷下卸載及加載等重大操作下保持穩(wěn)定運行,確保了全廠用風系統(tǒng)的穩(wěn)定。
空壓機是空壓站的關(guān)鍵核心設(shè)備,其運行狀況直接影響整個煉油區(qū)裝置用風系統(tǒng)的安全。原空壓機是1993年從國外引入的,隨著運行周期延長,多次出現(xiàn)因高速葉片斷角引起機組振動大導(dǎo)致停工情況。原設(shè)計整體鑄造葉輪已難滿足高負荷、長周期運行。
考慮到進口轉(zhuǎn)子備件價格高且供貨周期長,不利于裝置的安全平穩(wěn)運行。經(jīng)研究,公司決定對大渦流、高轉(zhuǎn)速的4號空壓機的關(guān)鍵備件進行國產(chǎn)化。
在4號空壓機轉(zhuǎn)子國產(chǎn)化改造過程中,二級轉(zhuǎn)子國產(chǎn)首先獲得成功。但三級轉(zhuǎn)子國產(chǎn)化因振動偏大出現(xiàn)超標現(xiàn)象。技術(shù)人員對國產(chǎn)三級轉(zhuǎn)子解體,逐個零件進行尺寸復(fù)查,優(yōu)化連接件配合結(jié)構(gòu)形式,重新加工推力盤,對每個零件重新進行動平衡檢測,整體組裝后再進行總體動平衡試驗。在試運行過程中,對三級國產(chǎn)化轉(zhuǎn)子運行開展特護,定期召開專題特護會,實時監(jiān)控機組軸承溫度及振動變化等趨勢,及時發(fā)現(xiàn)和處理問題。通過不懈努力,三級振動值從初期1.1微英寸穩(wěn)步下降至0.7微英寸左右,國產(chǎn)轉(zhuǎn)子運行狀態(tài)平穩(wěn)。
空壓機高速轉(zhuǎn)子國產(chǎn)化成功,不僅解決了關(guān)鍵設(shè)備的備件問題,而且節(jié)約了采購資金,確保了全廠用風系統(tǒng)的穩(wěn)定。(黃敏清 劉意平 張輝)